水泥厂操作不当是预热器堵塞的重要原因
(1)风、料、煤的匹配不合理,特别是开窑时,由于看火工急于求成,在系统温度未达到正常温度时,强制投料,投料过快、过多,此时一旦用风未能及时跟上,使物料在预热器内不能有较好的悬浮及较高的热交换率,从而造成生料下料不均,当分解率太低的生料成股进入五级下料管时,形成堵塞。
(2)预热器尾温控制过高导致堵塞。当看火人员片面追求窑内物料易烧时,必须要在操作上提高预热器尾温,当引起五级筒温度严重超标,又遇到饱和比较低,或液相量较高的生料,势必形成较多的低熔矿物,从而在预热器的下料管、下料斜坡、上升烟道等处形成结皮,造成下料不畅,极易形成堵塞。
(3)窑速波动也是预热器堵塞的原因,由于我司对看火工实行日工作成果考核,看火人员的紧贴是根据每个熟料试样的升重和ICaO过高时,看火人员为争班组合个人利益,则大幅度调整窑速,顶火逼烧现象严重,当窑速调整幅度过大,而风、料均未变化时,造成预热器下至窑尾的生料量不能及时被送走,在窑尾烟室处形成棚料,堵塞五级下料管。
(4)用风不当危及预热器的安全运行。低风速使物料在进口平台处积料,且生料与气流混合不均,但高风速时平台处积料塌落,造成下料管堵塞。另一方面,风、料、煤配合不当,当风过大,煤粉被带至窑的后段甚至预热器内燃烧,使预热器内由于局部高温形成结皮,造成堵塞。
设计及其他有关问题形成预热器堵塞
由于设计中各级进口平台较长,五级翻版阀布置距窑尾上升烟道较近,且正好布置在 平台下方,操作检修均不方便,易使平台积料过多,以及下料管内生料停留时间较长等,同时,各级热电偶,自动吹堵电磁阀发生故障又未及时更换,这些都有可能造成预热器堵塞。
生料供料不稳定、煤粉质量未达标造成预热器堵塞
(1)当连续式均化库生料库不足,库底电磁阀失灵等原因导致库底卸料不畅,使预热器供料忽大忽小,由于供料量无规律性,操作中用风无法及时跟踪匹配,因此造成各级内筒收集的生料粉忽大忽小,各级上升风管生料粉分散度发生变化,有时成股窜下一级,造成平台塌料或下料管内积料,形成堵塞。
(2)当煤粉细度变粗,水分偏大时,则燃烧缓慢,黑火头偏长,煤粉在窑后部燃烧,造成预热温度超标,则易导致结皮和堵塞。
二、预防预热器堵塞的措施
预热器的堵塞多数情况下都是多方面的因素同时起作用造成的,因此分析时必须综合考虑,根据以上堵塞原因,我厂采取的具体措施如下:
(1)严格控制煤粉的细度为6%-10%,水份控制为0.6%-1.0%,并对煤磨岗位实行严格的责任制考核。
(2)进一步细化看火作业指导书,对窑速,内外风的调整作强制规定。同时对风、料、煤窑速规定了不同产量下的对应值,既保证了熟料的产质量又稳定了窑况。
(3)加强生料细度和水份的控制,对于瞬间不合格的生料采取较长时间的均化,以减少对煅烧的影响。
(4)加强硬件的管理,公司抽调专职人员负责温度、压力、自动吹堵系统仪表的维护和检修,保证在线仪表的准确性,严格贯彻周期检测制度。
(5)取消煅烧中出现升重,FCaO不合格熟料试样时对班组处罚的规定,以避免看火工片而追求班组效益而影响窑的安全稳定运行。
(6)加强生料配料管理,严格调整配比的审批程序,加大微量有害成分的检测力度,减少因有害成份的循环富集造成预热器堵塞。
通过以上一系列预防措施的实施,1999年1-8月预热器仅出现三次堵塞,而且其中两次是因为掉砖和内筒旁烧注料剥落,而1998年同期却出现了18次。因此,我们认为,对预热器堵塞问题,只要结合本厂实际,通过综合分析,采取相应措施,是能够起到很好的预防效果的。
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